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首套万吨级硫化促进剂M装置的投产(chǎn)
来(lái)源:农民日报(bào) | 作者:agriculture-100 | 发布时间(jiān): 2014-09-24 | 4655 次浏览 | 分享到:

       2月23日,河南省开仑(lún)化工有限责任公司投资3000多万元建设的国内首座(zuò)万吨级硫化促进剂 M生产装置,经(jīng)过近5个月的(de)运行试车成功(gōng),截至目前产销量(liàng)已(yǐ)达4000吨(dūn),产品质量、生产成本等(děng)技术指(zhǐ)标均达到(dào)国内领先水平。该装置(zhì)还(hái)实现了清洁生产,与 国内普遍采用的酸(suān)碱(jiǎn)法工(gōng)艺相比,每吨产品可减少高(gāo)浓度工业废水排放量40~60吨,废气全(quán)部(bù)回收再利用。
  硫化(huà)促进剂(jì)M的传统生(shēng)产工艺有酸碱法 和(hé)溶剂(jì)法。酸(suān)碱法生产过程产生大量的高浓度废水(shuǐ),处理难(nán)度大;溶剂法(fǎ)虽然无废水产生,但产(chǎn)品质(zhì)量差,成本高,与酸碱(jiǎn)法相(xiàng)比缺乏(fá)市场竞(jìng)争力(lì),无(wú)法实现工业(yè)化(huà) 生产。为了改(gǎi)变国内促进(jìn)剂(jì)M生产高污染(rǎn)、高消耗的现状(zhuàng),开仑化工吸收借鉴国外先进技术,并结合多年的生(shēng)产(chǎn)实践(jiàn)经验,历时5年多的(de)时间,在传统溶剂法生产(chǎn)工 艺的基础上,成功研发出硫化促进剂M清洁(jié)生(shēng)产及硫化氢尾(wěi)气(qì)回收循环利(lì)用新工艺。

       新工艺在生产过程中不产生任何废水,从工艺源头实(shí)现(xiàn)了废水(shuǐ)零排(pái)放(fàng),硫化氢废气全部(bù)转(zhuǎn)化(huà)为硫(liú)磺回收再利用,具有显著的社会、经济(jì)和环(huán)保效益。2009年5月,该项工艺通过了河南省科技成果鉴定,并申报了2项国家专利。

       值(zhí) 得一提的是,新工艺在溶剂快速(sù)回收(shōu)利用和提高产品(pǐn)质量(liàng)方面取得重大突破。这套(tào)新的溶剂萃取法生(shēng)产工(gōng)艺在(zài)后处理(lǐ)工序用溶剂萃取代替酸(suān)碱反应(yīng)中(zhōng)和,整(zhěng)个生(shēng)产过 程实(shí)现(xiàn)废水零排放;采用(yòng)全封闭的(de)溶剂快速(sù)回收(shōu)循环系统,减少了(le)溶剂挥(huī)发对空气的污染;在高压合成(chéng)工序采用封闭性高压反(fǎn)应釜,使物料反应更加充(chōng)分;改进了温 度测量系(xì)统,缩短了反应时间,提高了收率和产品质(zhì)量;硫化(huà)氢尾气回收循(xún)环利用系统(tǒng)使(shǐ)硫(liú)化氢尾(wěi)气全部转化为硫磺回(huí)收利用,实现了清洁(jié)生产和废(fèi)弃物的回(huí)收(shōu)循环 利用。

       此外,新工艺通(tōng)过对(duì)关键生产设备高(gāo)压反应釜、电加热(rè)装(zhuāng)置等进行改(gǎi)进,缩短反应(yīng)时间,提高收率和产品质量,减少了原材料和能源消耗,节能降耗效果也十分显著。

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